關鍵詞:Y系列電機端蓋;綺造工藝;改進中國分類號;TG2421文獻標識碼:B文章編號:1000—8365(20o1)05—0033-01ImprovementofCastTechnologyoftheEnd-bracketofSeriesYElectriedMachineLUGuo-ping(JinhuaCityElectriedMachineryCo.Ltd…Zhejlang321000,Chim)我公司專業生產Y系列電動機,主要型號YS0一Y160。端蓋是電動機的主要零件之一,材質為HT200,要求止口及軸承室不能有氣縮孔,下面以Y100端蓋(圖1)為例說明鑄造工藝中存在的問題。l4工藝要點:(1)鑄件在下箱,軸承室自然吊芯,取消冒口;(2)零件止口加上適當的加工余量,在模樣中直接做出,分型面改在在止口根部圉lY100電機端蓋1原工藝方案(圖2)工藝要點:脫箱造型,雙面型板,整個鑄件位于上箱,底注,內澆口從止口外圓處引,軸承室位置設1個冒口。工藝分析該工藝自1986年以來一直沿用,不足之處是:(1)軸承室內的自然坭芯出氣困難,軸承室根室易出現氣孔。實際生產中因該缺陷報廢的端蓋占太多數,有時廢品率達2O%以上;(2)為防止軸承室縮孔而設的冒口降低了工藝出品率,如Y100端蓋的工藝出品率只有56%;(3)端蓋的金加工工藝是這樣的:以鑄件毛坯止口為基準,夾外圓車出3個工藝凸臺,夾住3個工藝凸臺,車止口軸承室等。由于工序1所央裝的止口外圓恰是內澆口引處,清理打磨時,必然有所失圓,因此車出的3個工藝凸臺也存在著或多或少的偏心,工序2夾裝在偏心的3個工藝凸臺上,車出的止口,軸承室也因此偏心,偏心嚴重的即導致報廢。2改進后的工藝方案(圖3】——34——3工藝分析(1)軸承室坭芯出氣不成問題,消除了根部氣孑【缺陷;(2)軸承室平面在鑄件底部,不會出現縮孔,無需冒口,提高了工工藝出品率(改進后Ⅵ∞工藝出品率74%)。(3)金加工時,以止口為基準.夾止口外圓車3個工藝凸臺,因內澆口避開了夾裝位置,可去除原工藝可能帶來的偏心問題,所以在制作模樣時可減少各徑向加工余量,同時因止口已由模樣做出,加工余量已很小,所以在金加工時,不必分粗車、半精車、精車3次加工,而可在粗車后直接精車。4經濟分析(1)由于新工藝所需加工余量減小了,使得鑄件單件質量較原來下降4%左右(2)工藝出品率提高18%左右。(3)加工余量變小,減少了l道半精車工序,工時節約近20%。公司年產電機數萬臺,每臺電機需2只端蓋,工藝改進帶來經濟效益是可觀的。收稿日期:2000-07—09;修訂日期:2000-1:)8—07作者簡介:盧國平(1966一),浙江金華,工程師工學學士
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